1991 年 8 月,深圳的盛夏酷热难当,仿佛要将这座城市烤化一般。在冰箱总厂的钣金车间里,工人们正在为出口北欧的新款节能冰箱加班加点地忙碌着。
这款新产品采用了创新的双层保温结构,能够更好地保持食物的新鲜度和降低能耗。然而,就在箱体焊接这个关键环节,却遇到了前所未有的质量难题。
“焊缝又出现气孔了!”质检员小张一脸严肃地指着刚下线的箱体,“你们看,在箱角位置的焊缝有连续气孔,这会严重影响结构强度的。”
听到小张的话,车间里的气氛一下子变得凝重起来。大家都知道,如果这个问题不能及时解决,那么这批出口北欧的冰箱很可能会被客户退货,这对工厂来说无疑是一个巨大的损失。
这时,刚从哈尔滨焊接研究所进修回来的李秀兰走了过来。她戴上防护面罩,仔细检查着焊缝。过了一会儿,李秀兰抬起头,语气肯定地说:“这是焊接保护气体纯度不够导致的。现有设备无法保证焊接过程的稳定性,所以才会出现这样的问题。”
车间主任齐铁军听了李秀兰的话,脸色更加阴沉了。他对比着进口设备的焊接样品,眉头紧紧地皱了起来:“北欧客户对产品结构强度的要求极高,这样的质量问题绝对不能出现。我们必须想办法解决这个问题,否则整批产品都可能会被退货。”
就在这个关键时刻,瑞典伊莱克斯公司的质量专家约翰森先生竟然不期而至。他的突然到访让所有人都感到有些措手不及。当他的目光落在焊缝上的缺陷时,原本就严肃的表情变得更加凝重起来。
如果焊接质量不能在一周内达标,约翰森先生毫不留情地说道,我们将不得不取消这批价值高达 300 万美元的订单。他的话语如同一道晴天霹雳,让在场的所有人都惊愕不已。
当晚,一场紧急的技术会议紧急召开。在会议上,沈雪梅回忆起曾经参观过的潜艇制造厂,她突然想到:潜艇耐压壳体的焊接需要承受深海巨大的压力,他们的焊接工艺或许能给我们一些启发。这个想法如同一丝曙光,让大家看到了一线希望。
第二天一大早,技术团队便马不停蹄地赶往江南造船厂求援。在那里,焊接专家陈总工程师热情地接待了他们,并带领他们参观了潜艇焊接车间。
潜艇焊接确实有其特殊的工艺标准,陈总工程师介绍道,我们采用的是多层多道焊的方法,并且对每一道工序都有着严格的工艺控制。这样一来,焊缝的质量才能达到最高标准,确保潜艇在深海中安全运行。
然而,负责设备的副厂长却提出了一个疑问:但是,潜艇级的焊接设备造价实在太高了,我们如何将其应用到民用生产线上呢?这个问题让大家陷入了沉思,毕竟成本也是一个不容忽视的因素。
陈总工满脸笑容地向大家展示了一套经过精心优化的焊接系统,并详细介绍道:“这是我们在军转民项目中成功开发的新版本。通过对送丝系统和气体保护装置进行一系列的改进,不仅使成本大幅降低了 40%,而且核心质量指标也得到了充分保证。”
回到深圳后,团队成员们马不停蹄地投入到设备改造工作中。然而,他们面临的最大挑战是如何在确保质量的前提下,进一步提高生产效率。毕竟,潜艇焊接属于单件生产,其节奏相对较慢。
齐铁军忧心忡忡地指出:“我们的生产线要求每分钟必须完成一个箱体的焊接任务,这可不是一件容易的事情啊!”
就在大家苦思冥想之际,李秀兰突然灵光一闪,提出了一个创新的解决方案:“我们可以对现有的焊机进行改造,增加一个在线监测系统,这样就能实时监控焊接质量,及时发现并解决可能出现的问题。”
这个想法得到了团队成员们的一致认可,于是他们立刻行动起来。经过二十多天夜以继日的紧张调试,新的焊接系统终于顺利投入使用。
为了确保新系统的稳定性和可靠性,工人们分成三班轮流进行试生产,并认真记录下每一个焊接参数的变化情况。
“质量达标了!”伴随着这一声高呼,整个车间都被喜悦的氛围所笼罩。当第一批箱体成功通过48小时强度测试时,工人们的脸上都洋溢着自豪和兴奋,他们热烈的掌声如雷般响起,仿佛要冲破屋顶。
检测数据显示,这批箱体的焊缝强度相比以往提高了整整50%,这意味着它们完全能够经受住北欧严寒环境的考验,满足客户的使用要求。这个消息让所有人都为之振奋,尤其是负责该项目的焊接车间技术革新小组,他们的努力终于得到了回报。
没过多久,瑞典客户约翰森先生再次来访。当他亲眼看到改进后的产品时,脸上露出了满意的笑容。他对焊接质量给予了高度评价:“这样的焊接质量已经达到了欧洲标准!”不仅如此,约翰森先生当场决定将订单量增加一倍,这无疑是对我们产品的最大认可。
更让人惊喜的是,新工艺不仅提升了产品质量,还带来了生产效率的显着提高。经过统计,生产效率比原来提高了25%,同时能耗也降低了18%。这一成果不仅为公司节省了成本,还提高了市场竞争力。
消息不胫而走,很快传遍了整个欧洲市场。其他客户得知我们的产品质量和生产效率都有如此大的提升后,纷纷前来考察。这一系列的变化,让我们的产品在国际市场上备受关注。
在月底的总结会上,沈雪梅激动地宣布:“本月出口产品合格率达到了99.5%,创汇收入更是突破了1500万美元!”这个成绩的取得,离不开每一位员工的辛勤付出,尤其是焊接车间技术革新小组的突出贡献。沈雪梅特别对他们进行了表扬,并鼓励大家继续努力,为公司创造更多的辉煌。
夜幕降临,沈雪梅站在改造一新的焊接生产线前,看着工人们熟练地操作着新设备,心中充满自豪。这项突破不仅让企业在家电制造领域迈上了新台阶,更展现了中国产业工人的智慧与力量。
她翻开工作笔记,在新的一页写下:下一步重点:将自动化技术应用于装配生产线......
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