1993年2月,深圳的早春虽然已经悄然来临,但空气中仍然弥漫着冬日的余寒。在这座充满活力的城市里,冰箱总厂的发泡车间里却是一片热火朝天的景象。工人们正在为出口北欧的新一代节能冰箱加紧生产,每个人都忙碌而专注。
这款新产品采用了加厚保温层的设计,旨在提高冰箱的保温性能,以满足北欧寒冷气候的需求。然而,就在聚氨酯发泡这个关键环节,却遇到了前所未有的技术难题。
保温层又出现空洞了!车间主任老陈的声音在车间里回荡,他指着刚下线的箱体,焦急地说:在箱角位置出现了直径3厘米的空洞,这会严重影响保温性能啊!
听到老陈的呼喊,刚从哈尔滨绝缘材料研究所进修回来的李秀兰立刻放下手中的工作,匆匆赶到生产线。她仔细检查了发泡机的参数设置,眉头紧紧皱起:这是发泡剂在复杂型腔中流动性不足导致的。现有的设备注射压力根本达不到新工艺的要求。
车间主任齐铁军看着李秀兰,心中不禁一沉。他对比着北欧客户提供的能效标准,面色愈发凝重:斯堪的纳维亚地区冬季严寒,如果保温性能不达标,整机耗电量将会增加40%。这可怎么办?
就在这个关键时刻,瑞典伊莱克斯公司的技术专家安德森先生突然造访。他的出现让所有人都感到意外,尤其是当他看到解剖样机上的缺陷时,他的脸色变得异常严肃。
“如果保温性能问题不能在三周内得到解决,”安德森先生毫不客气地说道,“我们将不得不取消这批价值 800 万美元的订单。”他的话语如同重锤一般敲在每个人的心上,会议室里的气氛瞬间凝重起来。
当晚,紧急技术会议紧急召开。沈雪梅坐在会议室里,脑海中不断回想起之前参观潜艇制造厂的经历。她突然想到:“潜艇的隔热层需要在复杂的曲面结构上实现均匀发泡,他们的高压注射技术或许能给我们一些启发。”
第二天,技术团队毫不犹豫地立即动身前往上海的某船舶研究所。在那里,他们见到了发泡专家林总工程师。林总工程师热情地接待了他们,并详细介绍了潜艇隔热层的特殊工艺要求。
“我们采用多级压力注射和智能温控技术,”林总工程师解释道,“这样可以确保在复杂的结构上实现无空洞发泡,从而达到良好的保温效果。”
然而,负责设备的副厂长提出了一个关键问题:“但是,军用级的发泡设备造价太高了,我们如何控制改造成本呢?”这个问题让大家陷入了沉思,毕竟成本也是一个重要的考量因素。
林总工展示了一套经济型发泡方案:这是我们在军转民项目中开发的版本,通过优化注射系统和控制算法,成本降低了55%,但核心性能得到保留。
回到深圳后,团队立即投入设备改造。最大的挑战是如何在保证质量的同时提高生产效率。
潜艇隔热是单件生产,节奏慢,齐铁军指出,我们的生产线每分钟就要完成一台冰箱的发泡。
李秀兰提出创新方案:可以改造现有发泡机,增加辅助注射点,改善发泡剂在箱角位置的流动性。
改造过程充满挑战。第一个星期,新安装的高压系统出现泄漏。技术团队连续奋战四个昼夜,最终通过改进密封结构解决了问题。
第二个星期,发泡剂的固化时间出现异常。李秀兰带着化工工程师小刘,做了二十多次配比试验。小刘的手被化学品灼伤,但仍然坚持记录每一个数据。
最困难的是工艺稳定性测试。老发泡工马师傅起初对新工艺持怀疑态度,李秀兰就耐心讲解原理,手把手教他新的操作要领。当第一批完美无缺的箱体下线时,马师傅激动地说:我干了十五年发泡,从没见过这么均匀的保温层!
经过一个半月的艰苦攻关,新的发泡系统终于投入使用。在模拟北欧严寒环境的测试中,保温性能完全达标,能耗降低25%。
瑞典客户安德森先生再次验货时,带着红外热像仪进行了全面检测。最后他满意地说:这样的保温性能已经超过瑞典本土产品!他当场签订了五年供货协议,并将订单量增加了60%。
更令人惊喜的是,新工艺还将生产效率提高了30%,材料损耗降低20%。消息传开后,北欧其他客户也纷纷前来考察,挪威一家公司甚至提出了技术合作的意向。
在季度总结会上,沈雪梅宣布:本月产品能效全部达标,生产成本降低18%,北欧市场份额提升25%。她特别表扬了发泡技术攻关小组的突出贡献。
齐铁军提出新计划:我们正在研究将高压发泡技术推广到空调保温管生产线。
王大虎补充:还计划开发智能发泡系统,实现工艺参数的自动优化。
夜幕降临,沈雪梅站在改造一新的发泡生产线前,看着工人们熟练地操作新设备,心中充满自豪。这项突破不仅让中国制造在节能技术领域达到新的高度,更展现了产业工人勇于创新的精神。
她翻开工作笔记,在新的一页写下:下一步重点:将航天材料技术应用于环保发泡剂研发......
窗外,早春的月光洒在崭新的设备上,工人们结束了一天的工作,三三两两走出车间。每个人的脸上都洋溢着技术突破带来的成就感,他们知道,今天的每一次创新都在为中国制造的明天积蓄力量。
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