1994年10月,深圳的秋天虽然已经来临,但炎热的天气似乎并没有要离去的意思。在这座充满活力的城市里,人们依然忙碌地穿梭于大街小巷,为生活而奔波。
而在深圳的冰箱总厂焊接车间里,工人们正忙碌地为出口德国的新一代节能冰箱加紧生产。这批新产品采用了创新的制冷系统设计,被寄予厚望。然而,就在这个关键的时刻,一个意想不到的质量难题却摆在了大家面前。
氩弧焊又出现气孔了!年轻的焊接质检员小林焦急地指着x光检测仪上的图像,对身旁的同事说道。他的声音中透露出一丝无奈和焦虑,在制冷管路焊接处发现连续气孔,这会严重影响系统的密封性,导致冰箱无法正常工作。
听到这个消息,车间里的气氛瞬间变得凝重起来。大家都知道,如果这个问题不能及时解决,不仅会影响这批冰箱的出口,还可能对工厂的声誉造成严重影响。
就在这时,刚从哈尔滨焊接研究所进修回来的李秀兰匆匆赶到了焊接工位。她是车间里的技术骨干,对于焊接工艺有着丰富的经验和深入的研究。李秀兰迅速戴上手套,拿起工具,仔细检查起焊口的成型情况。
在显微镜下,李秀兰终于发现了问题的根源。她皱起眉头,严肃地说道:这是保护气体纯度不足导致的。现有供气系统的露点温度达不到高标准焊接要求,使得焊接过程中产生了气孔。
车间主任齐铁军紧紧皱着眉头,对比着德国tuV认证的最新标准,他的面色变得越来越凝重。“欧洲市场对制冷系统密封性的要求简直是严苛到了极点,这样的焊接缺陷绝对会导致整机报废。”他忧心忡忡地说道。
就在这时,一阵脚步声传来,德国博世公司的质量总监施密特先生突然到访。他径直走到齐铁军面前,看着检测报告,脸上露出了严肃的神情。“如果焊接质量问题不能得到有效解决,我们将会毫不犹豫地终止正在进行的供应商审核。”施密特先生的话语中透露出不容置疑的决心。
当晚,紧急技术会议在紧张的氛围中召开。会议室里,众人围坐在一起,讨论着如何应对这一严峻的局面。沈雪梅,作为公司的技术骨干,陷入了沉思。突然,她回忆起曾经参观过的航天推进器厂,那里对火箭发动机燃料管路的焊接要求可谓是万无一失。
“或许,他们的高纯气体保护技术能给我们一些启发。”沈雪梅的发言引起了大家的关注。第二天,技术团队立刻行动起来,马不停蹄地赶往北京某航天材料研究所。
焊接专家周总工程师热情地接待了他们,并详细介绍了航天器管路焊接的特殊要求。“我们采用超高纯气体和多级过滤技术,可以将气体纯度提升到令人惊叹的99.999%。”周总工程师的介绍让技术团队成员们眼前一亮,他们仿佛看到了解决问题的曙光。
但航天级供气系统造价太高,负责设备的副厂长提出疑问,如何控制改造成本?
周总工展示了一套经济型解决方案:这是我们在军转民项目中开发的版本,通过优化过滤系统和改进供气管路,成本降低了40%,但核心指标得到保证。
回到深圳后,团队立即投入供气系统改造。最大的挑战是如何在保证气体纯度的同时控制运营成本。
航天焊接是间歇性作业,齐铁军指出,我们的生产线需要连续稳定的高纯气体供应。
李秀兰提出创新方案:可以采用分级纯化设计,关键工位使用超高纯气体,一般工位优化现有系统。
改造过程充满挑战。第一个星期,新安装的分子筛过滤器压降过大。技术团队连续奋战四个昼夜,最终通过优化管路布局解决了问题。
第二个星期,气体露点监测系统又出现漂移。李秀兰带着仪表工小张,反复调试传感器参数。小张的眼睛因长时间观察仪器而布满血丝,但仍然坚持校准每一个测点。
最困难的是工艺验证阶段。老焊工王师傅起初对新工艺持怀疑态度,李秀兰就耐心讲解气体纯度对焊接质量的影响,手把手教他新的操作要领。当第一批完美无瑕的焊缝通过检测时,王师傅激动地说:我焊了三十年铜管,从没见过这么漂亮的鱼鳞纹!
新的焊接系统投入使用后效果显着。焊缝合格率从92%提高到99.8%,完全达到德国标准。更令人惊喜的是,新工艺还将氩气消耗量降低了30%,生产成本下降15%。
德国客户施密特先生再次验货时,带着内窥镜仔细检查了每一个焊口。最后他满意地说:这样的焊接质量已经超越德国本土工厂!他当场签署了供应商认证文件,并将订单量增加了80%。
消息传开后,欧洲其他认证机构也纷纷前来考察。更让人振奋的是,德国焊接学会主动提出合作,希望将这项工艺纳入新的行业标准。
在季度总结会上,沈雪梅宣布:本月产品焊接一次合格率达到99.8%,材料成本降低15%,欧洲高端市场份额提升20%。
齐铁军提出新计划:我们正在研究将高标准焊接技术推广到空调制冷系统。
王大虎补充:还计划开发智能监测系统,实现焊接质量的实时追溯。
夜幕降临,沈雪梅站在崭新的焊接生产线前,看着银光闪闪的完美焊缝,心中充满自豪。这项突破不仅让中国制造在精密焊接领域达到新的高度,更展现了产业工人精益求精的工匠精神。
她翻开工作笔记,在新的一页写下:下一步重点:将自动化焊接技术应用于复杂空间曲线焊缝......
喜欢重铸1979请大家收藏:(m.315zwwxs.com)重铸1979315中文网更新速度全网最快。